品質改善方案

    時間:2024-08-06 10:42:54 方案 我要投稿
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    品質改善方案

      為了確保事情或工作得以順利進行,時常需要預先制定方案,方案是闡明具體行動的時間,地點,目的,預期效果,預算及方法等的企劃案。那么問題來了,方案應該怎么寫?以下是小編幫大家整理的品質改善方案,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

    品質改善方案

      一、提出改善的理由

      目前,表面精整處理工序是鋁合金輪轂的機加工后半成品,在涂裝前要對輪轂的表面進行100%的檢查和表面精整處理工序,是車間的關鍵項,直接影響涂裝的產品的合格品率和生產效率,因此,我們選此工序對其是否存在不經濟、不均衡和不合理現象,將進行產品工序分析,并加以改善。

      二、產品工序分析

      繪制工序流程圖及各工序的測定記錄。調查和測定各工序中使用的機器、工裝、搬運的距離、所需時間、所需人員,并記錄在改進前的產品工序分析表內,如表1所示。從表1看出,搬運項目和保管產品項目耗時多,其中保管產品項目最多,因此將以上作為改進的主要方向。

      三、制定改善方案

      根據現場的生產情況,通過產品工序分析法,我們主要從表面精整處理工位,和產品的工藝流程兩個方面入手,提出以下改進錯施:

      (一)引進刷毛刺新技術

      現國外在產品刷毛刺的技術非常成熟,國內也剛開始應用對提高鋁合金輪轂的半成品表面質量是提升很大,刷毛刺工序時間短30秒、自動化高,減少表面精整處理工序的人工勞動強度,提高成品率2個百分點,大幅度提高生產效率。

      (二)產品工藝流程的改進

      在刷毛刺工序前后各增加一條傳送鏈,使產品能“一個流”的流轉到上線區,產品不落地,去除了保管產品的最大耗時、同時減少了兩次搬運的耗時,減少產品的二次上線工序。具體見改進后的產品工序分析表,如表2所示。以及機加工半成品上線布置圖。

      四、改進后效果評價

      通過車間的布局改善,線上工作人員減少5人,去除了兩大耗時工序“保管產品”和“搬運”節減時間112分,同時減少了5道工序,在工序數量、作業時間、所需人員各方面都達到了預期的節減目的。

      五、結論

      通過應用IE的原理“產品工序分析法”實施以上改善方案,對車間物流存在不經濟、不均衡和不合理現象進行改善,重新對車間物流進行布局,引進新技術設備,提高了生產效率和產品的外觀質量,又降低了成本,為公司帶來了經濟效益。

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